Региональным центром компетенций (РЦК) Республики Татарстан совместно с консультантами «Лин Вектор» при поддержке Министерства промышленности и торговли Татарстана был реализован проект на одном из крупнейших шинных заводов России. Проект по повышению операционной эффективности процесса сборки шин на 1 и 2 стадии в сборочном цехе был реализован в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Этапы проекта
Этап 1 Построение дерева целей, декомпозиция целей до уровня руководителей среднего звена управления.
Этап 2 Оптимизация продуктового потока и обеспечивающих процессов.
Этап 3 Обучение персонала предприятия основным инструментам Бережливого производства, отбор и подготовка Лин-тренеров.
Этап 4 Управление изменениями и проектное управление.
В ходе анализа деятельности предприятия был определен процесс для оптимизации – поток №1 сборочного цеха.
Консультанты совместно с рабочей группой построили карты потока создания ценности текущего и будущего состояния. Благодаря этому определили время создания ценности и потери первого и второго рода.
Консультанты «Лин Вектор» вместе с Региональным центром компетенций Республики Татарстан исследовали текущее состояние деятельности компании и провели оценку удовлетворенности внутренних клиентов (операторов сборочных машин). Опираясь на исследования, построили дерево целей и актуализировали ключевые показатели эффективности предприятия.
В ходе диагностики и построения диаграмм «спагетти» сборщика и перезарядчика выявили проблемы:
Исходя из списка проблем, был разработан и утвержден план мероприятий по оптимизации процесса.
Следующий шаг в повышении операционной эффективности на предприятии - обучение рабочей группы. Сотрудники предприятия изучили необходимые для улучшений инструменты Бережливого производства, такие как: «Базовый курс по производственной системе» , «Методика реализации проекта по оптимизации продуктового потока/процесса», «Стандартизированная работа», «Методы решения проблем», «Картирование материальных и информационных потоков», «Система 5S».
После реализации мероприятий по улучшениям на предприятии:
Проект по повышению производительности труда на предприятии достиг поставленных задач в полном объёме. Успешная его реализация привела к снижению ВПП процесса на 13% и незавершенного производства на 80%, увеличению общей эффективности оборудования на 17% и выработки за смену на 11%.